PA6+15%玻纤料注塑产品。出胶口位置产品发亮!求解决办法!!

如题所述

第1个回答  2011-10-25
是不是发亮的部位像是被热蒸汽熏过一样,表面湿亮。
第2个回答  2011-10-24
可能是冷料斑。调整模温,调整注塑工艺,可以消除追问

模温调了。从50升到了80.炮筒温度也从260升到了285.还是有。而且只是出胶口那一小块。发亮!其他地方都没问题!

注塑产品发亮要怎么调试
1、首先检查发亮的壁厚是否相对较厚,若是,增加保压,延长冷却时间,降低模温试试。还没用就增加进胶口直径,检查水道分布是否合理。2、检查增加排气,纹面是否有瑕疵;3、接着调整模温,增大射出压力和速度;4、再检查模具表面是否有油污,材料是否排出油性物质;5、最后成品在加工增光增亮处理即可。

注塑产品发亮怎么调
1、检查发亮的壁厚是否相对较厚?若是,增加保压,延长冷却时间,降低模温试试。还没用就增加进胶口直径,检查水道分布是否合理。再没用则需要在发亮位置增加防缩孔了;2、增加排气;3、纹面是否有瑕疵;4、调整模温,增大射出压力和速度;5、模具表面是否有油污,材料是否排出油性物质;6、原料干燥性...

聚酰胺PA6加玻璃纤15%因注塑出的的产品太脆简易断
更好的选择是换用PP+GF,特别是长玻纤增强的PP,刚性韧性远高于PA6+GF,并且不会有吸水的困扰,而成本也远低于PA6+GF.--- 已做成成品的是没有什么捷径让它变硬的,一定要做加硬处理,那成本会非常高,绝不划算,只能破碎之后掺和高玻纤含量的PA6或长玻纤增强的PA6再次注塑。

注塑产品胶口发亮是什么原因?
浇口太小,排气不良造成,你说的应该是点浇口,用短射方式找准浇口处发亮部分,在那段位置使用低速注射,应该会有改善。。。绝非是有冷料,冷料会到处跑而不是每次都在浇口处。提高模温固然也有效,你就照我的方法去试试不会错的。

注塑产品,排气处发白,怎么调试?
解决办法:1)如降低螺杆旋转速度,可以使熔料温度均匀,所夹带空气的机会要小,如螺杆旋转速度太快,所夹带空气的机会要多;熔料受螺杆剪切作用力大,摩擦生热导致熔料温度不均匀,熔料分解产生气体。2)提高模具温度,可以利于高压,慢速充填赢得时间,如果模具温度过低,产品表面过早冻结,慢速充填无法...

BASF的PA6+15%GF的原料在成型中外观缩水状况很难调整成型注塑机的参数...
尼龙单六+15%玻纤这款材料的收缩率大约在0.6%左右,有玻纤的填充和支撑作用,对于表面缩水问题的改善是非常有帮助的。如果你的产品存在表面缩水,一则产品设计结构是否合理?厚壁处到底有多厚?二则工艺是否合理?所选注塑机料筒容量够吗?螺杆止逆阀能否封得住胶而不回流?保压是否足够?还需要你的...

PA6+15%玻纤表面产生白色花斑怎么解决
亿之圣\/尼龙提醒您!很有可能那是你的料不行,那是玻纤在注塑的过程中聚集形成的,建议你提高料管温度,增加射嘴温度,扩大射嘴口径,降低溶胶速度,增加射出压力,提高模温,更改冷却水进口远离胶口!如果这些措施不行的话,建议你换料吧!

PA66+15GF成型注塑温度是多少
150之160,特殊情况除外

注塑产品点胶口处高出,是怎么回事!
应该是点浇口的进料锥孔口部有圆柱面,进料锥孔的锥度没有加工到头,最小直径部分不是在口部。这样在开模时,水嘴拉断的部位就不在工件的平面上,而是高出了一些。

PA66+15GF%收缩水多少产品高度有24*24*30。00
PA料的几何稳定性是较差的,即缩水率变化较大。楼主提供的尺寸来看,加GF15%后缩水率应在1。008~1。012,重要零件尽可能预留安全尺寸来做,待试模后再修正。

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